近期以來(lái),邢臺(tái)鋼鐵有限責(zé)任公司對(duì)標(biāo)先進(jìn),多措并舉開展 “降本提效”,鼓勵(lì)員工立足崗位和班組,不斷強(qiáng)化自主管理意識(shí)。廣大員工堅(jiān)持精益推進(jìn),持續(xù)改善,集中力量查不足、補(bǔ)短板、添措施,群策群力,解決實(shí)際難題,為企業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定順行保駕護(hù)航。
在動(dòng)力廠,熱電車間針對(duì)脫硫劑占到熱電發(fā)電系統(tǒng)運(yùn)行60%以上的物料成本,實(shí)施完成了鍋爐脫硫系統(tǒng)工藝優(yōu)化改造。通過(guò)對(duì)脫硫磨機(jī)計(jì)量數(shù)據(jù)和變頻程序調(diào)整,保障了脫硫環(huán)保設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行。既避免出現(xiàn)藥劑浪費(fèi),又降低了磨機(jī)聯(lián)鎖啟機(jī)頻次,也保證數(shù)據(jù)穩(wěn)定準(zhǔn)確,可謂“一舉三得”。經(jīng)費(fèi)用統(tǒng)計(jì)核算,每日可降低脫硫劑用量0.73噸,降幅在1/3以上,實(shí)際月降低脫硫劑費(fèi)用達(dá)到4萬(wàn)元左右,改造取得良好成效。
在煉鐵廠,為確保除塵設(shè)備的正常運(yùn)行和排放達(dá)標(biāo),自10月初接管高爐區(qū)域除塵管理以來(lái),煉鐵廠不僅強(qiáng)調(diào)科室人員下沉服務(wù)一線生產(chǎn),還“集中力量辦大事”,對(duì)包括上料除塵器、礦槽除塵器、爐前除塵器等9臺(tái)除塵器。該車間采取了“及時(shí)更換破損除塵布袋、排放除塵灰、加密除塵器點(diǎn)檢”三項(xiàng)強(qiáng)力措施,用將近一個(gè)多月的時(shí)間,現(xiàn)場(chǎng)整改系統(tǒng)隱患和問(wèn)題80余項(xiàng);檢查箱體60余個(gè),檢查布袋1000余條,更換布袋161條;對(duì)6#高爐礦槽除塵器,3#轉(zhuǎn)運(yùn)站、4#轉(zhuǎn)運(yùn)站等灰量多的除塵器每天放灰。從而嚴(yán)格確保了鐵區(qū)域除塵設(shè)備未出現(xiàn)一次超標(biāo)排放,實(shí)現(xiàn)了環(huán)保設(shè)備的連續(xù)達(dá)標(biāo)運(yùn)行。
在煉鋼廠,為保障設(shè)備冬季穩(wěn)定運(yùn)行,維修車間積極對(duì)蒸汽管路、設(shè)備開展防凍保溫治理活動(dòng),有效杜絕能源浪費(fèi)。在全面排查過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)5#機(jī)除塵系統(tǒng)風(fēng)機(jī)設(shè)備軸承座無(wú)保溫措施,該風(fēng)機(jī)軸承座為水冷形式,并且目前5#機(jī)還肩負(fù)每月組織一輪生產(chǎn)特殊使命,期間除塵風(fēng)機(jī)運(yùn)行的可靠性,勢(shì)必會(huì)給生產(chǎn)和環(huán)保形成考驗(yàn)。為此,連鑄維修車間積極改善應(yīng)對(duì),通過(guò)增加保溫棉和伴熱帶對(duì)5#機(jī)除塵風(fēng)機(jī)軸承座實(shí)施防凍保溫改善,目前,停機(jī)期間除塵風(fēng)機(jī)軸承座凍壞隱患已根除,設(shè)備已正常投用。
而在技術(shù)中心和線材廠生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng),廣大科技人員更是與生產(chǎn)一線員工通力協(xié)作、持續(xù)改進(jìn)、創(chuàng)新不止。他們堅(jiān)守初心、匠心操作,在充分滿足下游客戶需求的同時(shí),把各項(xiàng)工藝優(yōu)化工作做到了極致完美。他們通過(guò)研究SWRH82B的材料特性,分析了盤條相變前冷速與性能之間的影響關(guān)系,提出工藝持續(xù)改進(jìn),通過(guò)優(yōu)化吐絲溫度,使盤條抗拉強(qiáng)度提升10MPa。